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高速流体造成管道过热的探讨

作者:jkyxc 浏览数:

【摘 要】大唐七台河发电有限公司一期工程引进的两台汽轮发电机组分别于2001年12月和2002年7月完成168小时试运移交生产,运行初期,出现主汽疏水管过热的爆管情况,在此部位如何会产生如此高温,一直困扰大家,经过笔者细致的研究,找到原因,给予解决。

【关键词】GE 350 MW汽轮机;滞止焓;疏水管;过热

1、机组概况

七台河第一发电有限责任公司一期工程2×350MW采用的是美国GE公司生产的,序号为270T367/8的亚临界、一次中间再热、单轴、双缸、双排汽、冲动凝汽式汽轮机。汽缸为高、中压合缸,高压缸采用双层缸结构,中压缸采用单层缸结构,高、中压缸通流部分对向布置,主再热蒸汽由合缸中部进入汽轮机,高、中压缸间的轴封部分镶嵌在高压内缸上。由于采取窄型法兰等措施,所以无汽缸法兰加热装置。低压缸采用双层缸结构,内缸由于设置了抽汽腔室而形成了双层内缸,低压缸采用了对流布置,排汽缸为径向扩压式,其上面设有喷水减温装置。

设计新蒸汽压力16.7MPa,温度为538℃,再热温度为538℃。在循环水温度18.5℃时,可保证排汽压力0.0049MPa,额定蒸汽流量1054.8t/h。机组设计出力为352.75MW。

主、再热蒸汽管道均为单元双—单—双管制系统。炉侧过热器、再热器出口均为两根管,经Y型三通后合并为一根管,直到汽轮机侧高、中压主汽门前又经Y型三通分为两根管,经两个主汽阀进入汽轮机。主汽管道在主汽阀前设置一个疏水点和主汽阀设有上下阀座疏水。机组设置高、低压两台疏水扩容器分别布置在凝汽器两侧,低压疏水直接连入低压疏水扩容器,高压疏水通过疏水联箱进入疏水扩容器。

机组给水系统设置三台50%的给水泵,其中两台汽动给水泵,一台电动给水泵。汽动给水泵有两路汽源。一路为从主汽管路接入高压气源,一路从四抽供给的低压汽源。小机高压汽源管道上有一疏水,小机高压主汽阀有上下阀座疏水,尤其值得一提的是小机下阀座疏水电动阀有一旁路疏水,是采用Φ5的节流孔来保证疏水,即在任何时候可保证小机高压汽源处于热备用状态。疏水管路全部接入0米Ф325的疏水联箱上,联箱接入高压疏水扩容器。接入联箱的疏水管道是对称布置在联箱的两侧。

2、情况与问题

2003年5月#1机组在运行中,发生0米疏水管道爆裂的问题。后将管道保温拆除,发现管道为右高压主汽阀下阀座疏水管爆裂。检查管道从外观看,管道涨粗,氧化严重,表面存在大量氧化皮,有许多龟裂纹。将临近管道保温拆除,发现左高压主汽阀下阀座疏水管也存在此现象。疏水管由原Ф48mm涨粗到Ф59.32mm和Ф52.69mm(见附图)。机组停运后,将管道割除,送金属检验部门进行鉴定,检验部门给出的检验结果如下:1.主汽阀前疏水管双弯头处严重腐蚀现象,样品管Ф48×10mm 纵管被腐蚀仅剩10mm左右的厚残片,横管内外壁均有较厚的腐蚀产物覆盖;2.从化学成分和外观来看,来样的原始组织应为铁素体-珠光体,横管明显腐蚀样处表面约有2mm左右的脱碳现象,为铁素体,晶粒粗大,从内壁到外壁组织变化及脱碳情况看,说明此管道至少受到900℃以上的高温才能使管发生严重氧化现象,从管道内壁到外壁组织变化及脱碳情况看,热源在管外部。

问题出现后,机组运行期间进行检查,主汽门下阀座疏水阀较热,认为是由于疏水阀内漏造成管道过热腐蚀。停机后对疏水阀和此部分疏水管更换,原使用P22(2.25Cr-1Mo)钢材管道,是最普遍使用的合金热强钢,广泛用于火电温度低于600℃的受热面管道,具有持久塑性好,的特点。管道由原P22更换为TP347,TP347不锈钢管是奥氏体型不锈耐酸钢,广泛使用在温度不超过850℃条件下工作,其 在750-800℃空气中,具有稳定的抗氧化性能。但2004年8月,更换后的管道又一次出现涨粗、严重氧化的问题。

P22管道属于低合金珠光体耐热钢,使用状态下的组织都是由铁基固溶体和碳化物所组成。在高温长期运行过程中会发生珠光体的球化和碳化物聚石墨化、合金元素在固溶体和碳化物之间的重新分配等组织变化。电厂中珠光体的严重球化是引起管道爆裂的重要原因。

3、问题的分析与解决

一般疏水管发生故障的基本要素主要有:水:即由于积水、浸水可能造成水击,急速汽化、温差应力大;软硬杂质:硬杂质造成管壁损伤,软杂质造成堵管;再者高速汽流会加重以上的破坏程度。但查其原因,高位布置管段不会积水、浸水,且大部分在直管段部分,也不会被硬杂质冲击,不会损伤管道,基本原因被排除,另外疏水管道在汽机0米且有良好的保温,无着火点,也不存在外部受热的问题。

几次的管道涨粗爆裂使了大家的惊疑,汽机侧最高参数点为主汽,其值为工作压力16.67MPa,温度在538℃的过热蒸汽,如何能产生如此的高温,使此两种管材均产生如此现象。阀门内漏流过的蒸汽温度也就是主汽的温度,主汽管道流动的也同样是此汽体,主汽管也没有此现象?再说疏水阀更换后,阀门已经严密,不存在漏汽的问题……?

针对这个问题,进行了深入的观察和细致的研究,在现场观察,与此两管道对头安装的是小机高压下阀座疏水管,由于要保证小机高压汽源的热备用状态,故此疏水管道由一节流孔保证机组正常运行时有一部分蒸汽流过,它的汽源为主蒸汽。现在是由于此路蒸汽应通过疏水管进入疏水联箱进入凝汽器,但此路蒸汽到疏扩有较大的压差,故汽流流速是非常高的。

疏水管道在机组启动初期为汽-水两相流,当机组正常运行时为过热蒸汽,对于可压缩介质流速是较难准确计算的,但从工程上还是可以判断的,主要是由蒸汽初参数决定的。查焓墒图可知主蒸汽压力16.7Mpa,温度538℃,hg=3396.4kJ/kg,比容v1=0.01988m3/kg,蒸汽的绝热指数k为1.3,重力加速度g为9.81m/s2,由此可计算出疏水管出口蒸汽流速为vs=,为1852m/s,远远高于音速。

故此部分蒸汽如此高速冲进对面的管道(主汽阀阀座疏水管)内,在管内流速降为0,能量(即具有1/2mv2的动能)以热量的方式释放出来,造成此管路超温,即专业鉴定人员判断的超过900℃的高温的由来。这就是工程热力学中蒸汽的“滞止焓”,是高温高压蒸汽保温的疏水管道内流动,我们可以认为是绝热流动过程中,当蒸汽从小机疏水管口处流出,流速已经非常高了,即动能非常大,当冲进对面管内流速迅速下降,最终到“0”,所有的能量以热量的形式释放。这也是从现场具体表象,靠近联箱管座部分过热还不是十分严重,而是距管座以上二尺左右以上部分最严重,就是这个道理。

找到问题的原因后,我们根据目前小汽轮机高压气源的利用率极低的特点(非特殊情况无使用,有个别电厂已经将此路汽源拆除),将小汽轮机高压供汽电动阀关闭,即常疏水的管路停用。经过几年的运行,再未出现疏水管路超温的现象。

4、结语

汽体在绝热流动过程中,因受到某种物体的阻碍,而流速降低为零的过程称为绝热滞止过程。任一截面上气体的焓和气体流动动能的和恒为常数。当气体绝热滞止时,速度为零。七台河发电有限责任公司机组疏水管过热就是这一理论的现场体现。究其发生的主要原因是设计安装的不合理,疏水管对称安装在一个疏水联箱上,造成汽流有对冲进对面管道的机会,只要这个管道改变安装状态,管口向着扩容器,蒸汽在扩容器内膨胀,就不会出现此状态。由于此管道长期超温,加之多次的启停机,管道经受高温蠕胀、交变应力、氧化等共同的作用,最后导致破裂。

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