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16V280ZJA柴油机主轴承盖及气缸盖螺栓螺纹咬死质量问题分析及解决方法

作者:jkyxc 浏览数:


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摘要:针对柴油机组装过程中出现的16V280ZJA柴油机主轴承盖及气缸盖螺栓、螺母组装困难,螺纹咬死甚至不能拆卸的质量问题,从长螺纹配合精度和螺栓螺纹加工工艺方面进行了原因分析,并提出了切实可行的解决方法,实施后保证了长配合螺纹的质量,解决了长配合螺纹组装困难、螺纹咬死甚至不能拆卸的质量问题。

关键词:螺纹配合;滚丝轮;咬死;解决方法

1.问题的提出

运用于16V280ZJA柴油机上的主轴承盖及气缸盖螺栓(以下简称280大螺栓),如图1所示,其设计精度高,精度等级为M48×3-4h,与之配合的螺母及机体螺孔精度为M48×3-4H,螺纹配合长度达到90mm。因为规格为M48×3的4h螺纹的标准配合长度为≤45mm,280大螺栓、螺母的配合精度已超过了精密设计。

为了加工出合格的高精度、高强度螺栓,螺纹采用滚压加工。而长期以来,280大螺栓、螺母一直存在着组装困难,螺纹咬死甚至不能正常拆卸的质量问题,严重制约了16V280ZJA型柴油机正常装配和检修。

2.280大螺栓螺纹咬死质量问题的原因分析

造成280大螺栓与螺母组装困难,螺纹咬死甚至不能正常拆卸的质量问题的原因分析如下:

2.1.螺纹的设计精度过高。根据国家标准GB/T197-2003规定,对于精密设计,当螺栓、螺母装配属于长配合螺纹时即>45配合时,内螺纹精度取6H,外螺纹取5h或4h。而280大螺栓设计精度为M48×3-4h,其中径公差为最大值Φ46.051,最小值Φ45.919,公差带宽度为0.132。我公司设计要求螺母和机体螺孔与之配合的设计精度为M48×3-4H,其中径公差最大值Φ46.231,最小值Φ46.051,公差带宽度为0.180。两者旋合长度为90mm,因此280大螺栓螺纹的配合长度及螺纹精度均已超过了精密设计要求,当螺纹旋合长度增加时,螺距累积误差、螺旋线轴向误差就有可能增加,加工时要求满足同样的公差值就会更加困难;相反,当旋合长度减小时,加工时要求满足同样的公差值就会容易些。因此,当尺寸精度及形位公差一旦在极限状态时极易出现组装困难、螺纹咬死甚至不能拆卸的质量问题。

2.2.检测手段不足。在螺纹批量生产中,可采用螺纹量规联合对螺纹进行综合检验,可综合检验内、外螺纹作用中径是否合格。检测280大螺栓用的螺纹环规,由于标准螺纹环规厚度只有24mm,因此只能满足标准配合螺纹长度L≤45的检测要求,对长配合螺纹长度L>45的检测却不能满足。

2.3.滚丝轮存在问题:标准滚丝轮内孔直径一般采用Φ54或Φ75,我公司目前采用的是Φ75孔径。滚丝轮在加工产品时,滚丝轮受力不平衡,除受径向力外,还有轴向力等,与滚丝轮内孔相配的机床芯轴因孔径受到限制,造成滚压径向压力不足,达不到M48×3螺纹一刀滚压成型的压力要求。280大螺栓无法一刀滚压加工成活,必须采用多刀滚压螺纹,多刀滚压极容易产生螺纹叠压、粗糙度降低、产生毛刺,降低了滚丝轮的使用寿命,同轴度、圆度、直线度均得不到保证,致使螺纹质量下降。

2.4.热处理硬度问题:280大螺栓硬度范围要求为296~350HB。在热处理时,为保证机械性能合格,螺栓硬度通常按上限热处理。由于炉温的不均匀性和螺栓平放方式,造成同炉螺栓热处理硬度离散度较大,有时达到6HRC。螺纹加工中,因螺栓硬度不均匀,致使滚丝轮受力不均,在螺纹滚压中,由于螺栓在圆周和长度方向上存在热处理硬度误差,因复映误差的影响,产生螺纹的螺距累积误差和螺旋线轴向误差,造成螺纹的形位公差得不到保证,降低滚丝轮滚压质量和滚丝轮的耐用度。

3.280大螺栓螺纹咬死的解决方法

根据上述原因分析,对280大螺栓螺纹咬死质量问题的解决方法如下:

3.1.根据国家标准GB/T2516-2003,并结合产品特点,设计部门下达了280大螺栓螺纹精度按M48×3-4h、螺母及机体螺孔的螺纹精度按M48×3-5H的内控标准执行的通知,即中径公差最大值Φ46.275,最小值 Φ46.051,这样螺纹5H的中径公差带宽度为0.224,比原螺母及机体螺孔4H螺纹的中径公差带宽度0.18,中径公差带宽度放宽了0.044,适当加大了螺纹配合的间隙,降低螺纹配合的精度,有利于解决螺纹配合咬死的质量问题。

3.2.优化改进回火工艺,按工艺规定,定期检测、校验炉中温度场,保证回火后的产品硬度比较均匀,同一热处理炉的280大螺栓硬度离散度控制在3.5HRC以内。重新制作回火框以改善280大螺栓装炉方式,以前采用重叠平放,重新制作回火框后改为竖放,使280大螺栓受热更均匀,避免重叠平放产生变形。

3.3.螺栓端部的退尾倒角,一般要求为45°。经过多次工艺试验,采用了与水平方向倒角为30°的工艺参数,解决了滚丝轮在滚压过程中,因倒角偏斜造成的滚丝轮崩牙的问题。

3.4.因Φ75孔滚丝轮孔径小,造成滚丝机芯轴直径偏小,按滚丝机厂家提供的压力公式计算需要50t压力时,才能实现280大螺栓M48×3螺纹一刀滚压成型的要求。而直径为Φ75的芯轴承受不了50t径向压力,因此必须采用多刀滚压,螺纹必将产生接刀,造成形位公差得不到保证。而国内滚丝轮制造方式多为滚压制式,制造精度不能达国家标准,因制造精度差,每付滚丝轮通常在加工300~500件产品左右时,由于其滚丝轮硬度为HRC61~62,有时在加工200件时,滚丝轮就崩牙或牙型变形,精度就不能满足滚压要求,必须更换滚丝轮,致使寿命短。

经过多次试验、调整加工的工艺及参数,选用了国产非标准的Ф100孔径磨制AM48×3×140-2滚丝轮,如图2。由于滚丝轮孔直径的加大,与之相配的滚丝机芯轴直径得到增粗,所承受的径向滚压压力完全满足压力50t要求,解决了一刀滚压螺纹成型。280大螺栓螺纹经计量检测,形位公差完全满足了图纸要求,每付滚丝轮可正常加工800~1200件产品。

3.5.对滚轮生产厂家提出较高的制造非标滚丝轮的技术要求,确保磨制滚丝轮的制造精度达到国家标准规定的要求。用改进后的Φ100孔径的滚丝轮加工的螺纹表面质量得到较大提高,毛刺显著减少。

3.6.调整滚丝轮轴线到最佳位置:进行螺栓首件检查及螺栓螺纹中径跳动计量。根据计量结果,精细调整滚丝轮轴线与螺栓轴线的平行度,确保280大螺栓螺纹加工符合图纸要求。

3.6.模拟280大螺栓螺纹栽入机体螺孔的装配实际情况,设计制作了280大螺栓螺纹加长专用检具(工艺螺母),以加强螺栓螺纹径向跳动的检查,同时保证了90mm外螺纹的直线度检测,作为标准螺纹环规检测的补充检具,使用后满足长螺纹检测的要求。

3.8.采用新材料3M工业百洁布清除280大螺栓螺纹加工后产生的毛刺,并纳入正式工艺。新增螺母清洗、去毛刺工序,提高产品外观质量。

3.9.采用塑料套保护280大螺栓两端螺纹,可以有效地防止搬运过程中螺纹的磕碰。

4.结束语

通过对280大螺栓螺纹咬死质量问题分析并实施提出的解决方法,加强了280大螺纹滚压加工的过程控制,自制了螺纹检具,从螺纹滚压加工过程、热处理装炉方式及热处理工艺完善,清洗去毛刺,螺纹保护等方面进行控制,保证了长螺纹配合螺纹的加工质量,解决了280大螺栓与螺母组装困难、螺纹咬死甚至不能拆卸的质量问题,取得了一定的技术效益及经济效益。

参考文献:

[1]上海市金属切削技术协会,《金属切削手册》[M],海科学技术出版社,2003。

[2]GB/T971-2008《滚丝轮》,中国标准出版社,2008.9。

[3]许祖德、薛恒明,《金属切削刀具与磨具标准应用手册》[M],机械工业出版社,1996。

[4]姜繁《公英制连接螺纹标准手册》[M],中国标准出版社,1995。

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